制度型开放作为高水平对外开放的一个重要方面,充分展示了我国期货市场在对外开放进程中的深度与广度。
今天分享的项目是6DG2生产效率提升,项目一共分为1~8个步骤。首先看一下项目背景,我们公司下半年6DG2型产品的订单突然激增,占总订单的30%左右,目前我们的UPH为80,无法满足生产需求,按我们的需求UPH必须达到120才能满足客户需求。
在此背景下,我们进行了一个效率提升的项目。首先我们成立了一个团队,团队成员来自于我们的IE部门,现场的一名班长,还有工艺部门,我们组成了有一个改善团队。
我们整体活动计划是遵循PDCA循环。第一个就是现状数据调查,我们通过对5月份总装数据进行分析,6DG2型单班单天产能为889台,单天工作11个小时,平均UPH是80,远远不能满足我们的生产需求。
接下来我们设定了改善目标,改善目标由两部分构成,第一个部分是UPH,现状是80,设定的目标是120,满足我们的客户需求。同时我们设定了一个挑战目标是140,第二部分目标是节拍时间,我们的节拍时间目前是30秒,设定的节拍时间目标是25秒,挑战目标是20秒。
我们为什么要设定一个相对较高的挑战目标呢?因为这个产品的项目是公司比较重点的一个项目,公司的领导对此比较关注,同时,我们的工艺和设备还是相对比较好的,有机会达成我们的目标。
展开剩余70%首先,我们对产品数据进行了测量,红线代表我们的目标节拍是25秒,通过这批数据对比,我们发现有7个工位的周期时间(CT)是超过我们的节拍时间,所以,这7个工位是我们主要的改善方向。
我们针对每一个工位进行了分析,分析为什么需要这么长时间,制定相应的改善对策,然后指定了一名负责人和完成时间,针对7个工位都制定了改善对策。接下来就是对策的实施。
第一个瓶颈点是拿底壳工位,我们做了一个专用的周转车。第二个工位就是固定脉冲电池盒,我们进行了工位调整,采用ECRS手法,将固定电池盒的操作移到其他前工位,达成改善效果。
接下来是打限温器的工位,我们制定了一个水箱定位的工装,能便于我们打限位器,同时减少我们的动作浪费。气密检部分我们制定了一个自动化工装,通过导入自动化的方法来达到降低工时的目的。
下一个工位是擦机安旋钮,我们制作了专用工具,原来我们是用一个小锤子锤三下,现在制作了一个通用的工具,一次性可以锤三下,达到节省动作的目的。接下来是取电池贴标贴的工位,我们导入了自动化,使用标贴自动玻璃机,机器自动贴玻璃标贴,简化了操作动作,达到工时下降的目的。
我们全部改善实施以后,再通过工位内部的线平衡调整,同时测量了一下改善后的工时,可以看到,改善后的工时达到16秒,改善后的线平衡率由改善前的72.23%提升到改善后82.26%。
接下来看一下加工节拍,加工节拍由改善前的30秒降低到改善后的20秒,也就是直接达到我们的挑战目标,超越了我们的设计目标。再看一下效率提升,通过线平衡率的提高和加工节拍的降低,我们的UPH逐渐达到了提升, 在8月份我们已经逐渐达到了最高,已经可以达到120+,我们的单日产能最多也达到了1,550台,能满足我们的客户需求。
我们再看一下UPH的推移图股票炒股配资,从5月份的80提升到8月份的128,可以看到一个显著的提升。改善结束之后,我们进行下一步的工作安排和标准化,我们进行了工装车制作和工位调整,制定了一些文件号,通过标准化将我们的改善成果固定下来,保证我们的线平衡提升能稳定住。
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